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无人值守系统助推水泥企业实现智能化管控!

 

发布时间:2021-09-16   字号:【

摘自:水泥人网

  近年来,随着物联网、大数据、机器人等相关智能化技术的迅速发展,制造领域的各行各业紧随时代的潮流,朝着智能制造齐发力。

  据了解,为将智能化系统的应用引向深入,大多数水泥企业都是从无人值守车间创建开始,逐步探索建立无人值守生产模式,一方面既能让员工共享企业创新成果,另一方面也能降低生产成本。其中,天津市鼎恒自控设备科技发展有限公司(以下简称“天津鼎恒”)为某水泥有限公司设计的无人值守技改方案值得参考。

  技改方案主要围绕该水泥企业的石灰石圆形堆取料机、原煤侧式悬臂堆料机、原煤桥式刮板取料机、石灰石破碎四台设备进行,具体如下: 

  据了解,天津鼎恒负责技改的该水泥厂使用的石灰石圆形堆取料机、原煤侧式悬臂堆料机、原煤桥式刮板取料机均于2010年投入运行,采用西门子的S7-200 PLC进行控制,在设计时只考虑了将部分控制信号通过滑环引入中控,故障率高,需要经常维护和维修,且从投运到现在,已经很长时间,设备上的部分传感器也出现了故障,需要更换。

  在与该水泥厂的管理人员沟通后,天津鼎恒为在保留原有操作模式的基础上进行改造,提出了以下技改方案:

  1.将已经损坏和缺失的传感器进行更换,采用更优、更可靠的检测手段;

  2.在原S7200PLC上增加一个模拟量输入模块和一个以太网通讯模块;

  3.采用了工业无线以太网数据传输的方式,将PLC数据传输到中控,既可以传输大量数据,且安装维护简单;

  4.在石灰石圆形堆取料机堆取料机上安装了四个高清数码摄像机,原煤侧式悬臂堆料机、原煤桥式刮板取料机上分别安装了三个高清数码摄像机,实时传输现场的视频图像到中控,视频数据也是通过工业无线交换机进行数据传输。 

  该水泥石灰石矿山来料情况复杂,那些块大,易碎性差的矿石进入破碎机,会使破碎机的功率急剧上升,为避免石灰石破碎机负荷过大,或者过低,需要现场安排操作人员(四班三倒)根据来料和汽车倒料情况来手动调节板喂机的喂料速度。为解决这一问题,天津鼎恒提供了以下解决方案:

  1.在石灰石破碎下料口处安装两个高清数码摄像机,实时传输现场的视频图像到中控,视频数据通过工业交换机进行数据传输;

  2.在DCS控制系统中实现板喂机的自动调节喂料。 

  这是一个串级调节回路,主环为破碎机输出功率调节环;副环为板喂机的速度调节环,实际上速度参数是作为喂料机给料率的间接参数使用的。

  同时要对破碎机的功率变化做滤波处理,避免由于粒度、易碎性等因素造成的功率瞬时波动,造成板喂机速度随破碎机功率急剧波动。

  通过此次智能化改造,无人值守物流执行项目实现了该水泥企业出入库业务全过程管控,达到了提高物流效率、主要业务环节减少人工干预,杜绝人为作弊现象、保证发货安全的目的,同时也大幅减少或分流了相关岗位人员,达到了减员增效的目的。 

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